[摘要]傳統(tǒng)中小型氮肥裝置大多采用常壓固定床空氣氣化爐造氣,原料成本高,耗電量大,而采用U-GAS加壓流化床純氧氣化爐替代常壓固定床氣化爐,在保證現(xiàn)有生產(chǎn)能力不變的前提下對后續(xù)流程作少許改造就能實現(xiàn)節(jié)能降耗。結(jié)合山東某化肥廠2套聯(lián)醇裝置的工藝狀況,應(yīng)用本改造方案進行模擬,從改造措施、改造投資、改造前后主要原料及公用工程消耗與生產(chǎn)成本等方面進行評估,綜合分析表明,本改造方案具有
顯著的經(jīng)濟效益。
[關(guān)鍵詞] 中小型氮肥裝置;UGI氣化;U-GAS氣化;改造方案;投資估算;生產(chǎn)成本;經(jīng)濟效益
[中圖分類號] TQ 546.2[文獻標志碼] B[文章編號] 1004-9932(2016)06-0005-05
氮肥行業(yè)中,煤氣化[1]是煤頭合成氨企業(yè)生產(chǎn)中最重要的環(huán)節(jié)。我國自上世紀中葉引進常壓固定床氣化技術(shù)(UGI氣化[2])以來,如今有7 000~10 000臺常壓固定床氣化爐在中小型氮肥廠運行。常壓固定床氣化爐氣化壓力低,原料氣壓縮電耗高,且為避免氣化過程中產(chǎn)生焦油而影響生產(chǎn),只能選擇價格昂貴的無煙煤(或焦炭)作為氣化原料,使得傳統(tǒng)中小型氮肥廠的產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)中煤電成本占到70%~80%。因此,降低煤電成本....