隨著煤氣化裝置的穩(wěn)定運行,節(jié)能降耗、精益生產(chǎn)成為各家企業(yè)的必然選擇。萬華化學(xué)(寧波)有限公司(以下簡稱萬華化學(xué)公司)在不同的水煤漿濃度下,對水煤漿添加劑的控制比例進行了一定的探討研究,摸索出不同條件下最佳添加劑加入量,對降低運營成本、提高員工的成本意識的意義重大。
1 基本情況介紹
分析數(shù)據(jù)為:灰熔點1 124℃,揮發(fā)分(空干基)32.25%,W(全水分)16.20%,W(固定碳)52.76%,塒(灰分)7.05%(空干基),硼(水分)7.94%(空干基),低位發(fā)熱量23.65 MJ/kg。元素分析(物質(zhì)的量比):氯0.010 3%,硫0.44%,氫4.17%。水煤漿的粒度分布好壞對黏度影響比較大。在保證負荷一定的情況下,由于測試時間較短,近似認為水煤漿的粒度分析是一致的。試驗前、中、本次試驗用煤為神華的神優(yōu)2號煤,其原煤 后的水煤漿粒度分布情況見表1。
萬華化學(xué)公司所使用的添加劑是南京某公司生產(chǎn)的陰離子型水煤漿添加劑,原液濃度為0%(質(zhì)量分數(shù),下同)左右,在現(xiàn)場調(diào)配至5%~0%的濃度后進行添加。
2試驗方案及注意事項
2.1試驗方案
(1)先保持水煤漿濃度不變,調(diào)整不同的添加劑加入量。記錄水煤漿分析指標(biāo),查看水煤漿的現(xiàn)場流動性情況。根據(jù)試驗數(shù)據(jù)及運行經(jīng)驗,水煤漿的黏度控制在(1 000±200)mPa·S,若是超過該范圍或現(xiàn)場玻璃杯取樣有分層等情況,水煤漿....