水煤漿氣化裝置運(yùn)行中的問(wèn)題探討
作者/來(lái)源:王 勇(中國(guó)石化金陵分公司煤化工運(yùn)行部,江蘇 南京 210033) 日期: 2015-03-16 點(diǎn)擊率:1554
摘 要:造成燒嘴煤漿壓差低停車(chē)聯(lián)鎖動(dòng)作的因素除了煤漿流量降低以外,氧氣對(duì)燒嘴煤漿壓差的大小也有影響,對(duì)該聯(lián)鎖增加一判斷條件:當(dāng)氧氣支管壓力不低于5.3 MPa時(shí)聯(lián)鎖自動(dòng)投用,當(dāng)氧氣支管壓力小于5.3 MPa時(shí)聯(lián)鎖自動(dòng)切除,這樣可以避免發(fā)生供氧不足時(shí)燒嘴煤漿壓差低聯(lián)鎖無(wú)謂停車(chē),延長(zhǎng)操作人員的處理時(shí)間。造成氣化爐摻焦運(yùn)行時(shí)煤耗上升,碳轉(zhuǎn)化率下降的原因是由于石油焦的反應(yīng)活性差引起的,雖然適當(dāng)提高氣化爐的操作溫度、盡可能提高水煤漿濃度等措施,可以在一定程度上緩解摻焦帶來(lái)的不利影響,但起決定作用的還是原料的反應(yīng)活性,水煤漿摻燒石油焦并不經(jīng)濟(jì)。
關(guān)鍵詞:氣化爐;燒嘴煤漿壓差;水煤漿;石油焦;碳轉(zhuǎn)化率
中國(guó)石化金陵分公司煤化工運(yùn)行部水煤漿氣化裝置采用美國(guó)GE公司水煤漿氣化技術(shù),以煤和石油焦為原料,用于制取氫氣。氫氣主要供給煉油裝置和制取合成氨。氣化裝置配置3臺(tái)氣化爐,正常生產(chǎn)時(shí)兩開(kāi)一備。氣化爐/激冷室直徑為3200/3800 mm,屬?lài)?guó)內(nèi)首次應(yīng)用,操作壓力4.0 MPa、溫度1400 ℃。
水煤漿氣化裝置于2005年9月底投入運(yùn)行,通過(guò)幾年運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的積累,針對(duì)運(yùn)行中存在的一些問(wèn)題,進(jìn)行不斷的改進(jìn)和優(yōu)化,氣化裝置的運(yùn)行逐步穩(wěn)定。為了進(jìn)一步提高氣化裝置的安全、穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)性,下面就運(yùn)行中的一些問(wèn)題加以分析和探討。
1 燒嘴煤漿壓差低停車(chē)聯(lián)鎖分析
1.1 存在問(wèn)題
由于進(jìn)氣化爐煤漿流量低停車(chē)聯(lián)鎖的局限性和滯后性,若氣化爐發(fā)生嚴(yán)重過(guò)氧,會(huì)因該聯(lián)鎖不能及時(shí)動(dòng)作而導(dǎo)致后果進(jìn)一步擴(kuò)大,給裝置的安全生產(chǎn)帶來(lái)很大的隱患。對(duì)此增加了燒嘴煤漿壓差低停車(chē)聯(lián)鎖。該聯(lián)鎖通過(guò)監(jiān)測(cè)進(jìn)氣化爐燒嘴前煤漿管線壓力和氣化爐燃燒室壓力的差值,來(lái)判斷進(jìn)氣化爐煤漿流量的變化。無(wú)論何種原因?qū)е逻M(jìn)氣化爐煤漿流量下降,都會(huì)引起燒嘴煤漿壓差測(cè)量值變小,且反應(yīng)靈敏,可以保證該停車(chē)聯(lián)鎖能及時(shí)動(dòng)作,避免氣化爐發(fā)生嚴(yán)重過(guò)氧,保障裝置的運(yùn)行安全。
2008年11月7日發(fā)生晃電,隨后2臺(tái)氣化爐都因?yàn)闊烀簼{壓差低聯(lián)鎖動(dòng)作而停車(chē)。經(jīng)過(guò)檢查,有一條線路發(fā)生晃電,但是聯(lián)鎖動(dòng)作發(fā)生在晃電后0.5 min左右,而此時(shí)線路已經(jīng)恢復(fù),且2臺(tái)高壓煤漿泵分別在不同的2條線路上,停車(chē)前高壓煤漿泵的運(yùn)行正常,其他相關(guān)參數(shù)也未出現(xiàn)煤漿流量不正常的現(xiàn)象....