造氣崗位是影響合成氨生產(chǎn)因素最多的崗位,決定著產(chǎn)品的消耗與成本。外在因素原料煤質(zhì)的雜亂,內(nèi)在因素生產(chǎn)裝置的先進(jìn)性及全員的技術(shù)素質(zhì)和管理水平。兩項(xiàng)因素相互聯(lián)系相互制約決定著爐況的穩(wěn)定。本人多年從事小合成氨廠的技術(shù)工作,親自經(jīng)歷了造氣崗位階段性的技術(shù)改造和發(fā)展,有很多值得歸納總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。歸納起來就是因地制宜采用先進(jìn)的設(shè)備和工藝,由最基本的制氣原理及現(xiàn)場的操作技術(shù)水平形成一套最佳的可行技術(shù)方案,是一條最經(jīng)濟(jì)最有效的路子。去根據(jù)自己使用的原料建立適應(yīng)的工藝技術(shù)方案,適應(yīng)新裝置新工藝的變化。我廠于2006年為擴(kuò)大生產(chǎn)能力采用劣質(zhì)煤制氣,適應(yīng)各種原料的變化,降低原料消耗,造氣工段將φ2600造氣爐改造為φ2800錐形造氣爐。投入運(yùn)行后,原料消耗高,溜炭嚴(yán)重。原料噸氨單耗1.60t以上,同比較好的單位消耗增加80kg以上,日溜炭量4.5 t;以鼩?zhí)己窟_(dá)17%以上,爐內(nèi)工況、工藝條件不能穩(wěn)定控制。面對爐體改造及運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題,我們認(rèn)真分析改造后錐型爐結(jié)構(gòu)發(fā)生的變化及使用過程中出現(xiàn)的問題,虛心向兄弟單位的專家請教,最終確定爐體結(jié)構(gòu)改進(jìn)及各項(xiàng)工藝技術(shù)指標(biāo)的調(diào)整方案,達(dá)到了連續(xù)正常穩(wěn)定運(yùn)行,收到了良好的效果。本文在此介紹一下爐體結(jié)構(gòu)裝置的配套及工藝技術(shù)方面的經(jīng)驗(yàn)供大家參考。(文章中生產(chǎn)技術(shù)數(shù)據(jù)以煤氣爐燒蘭炭為基準(zhǔn)。)
1 分析爐體結(jié)構(gòu),查找溜炭原因,確定解決措施
通過改變工藝條件,嚴(yán)重的溜炭問題難以解決,溜炭溜火,爐箅底座部位結(jié)疤,氣化層難以穩(wěn)定,下灰的每一次都要在小灰門打疤,才能運(yùn)行下去,每隔兩天要有一次大的溜炭,形成周期性的變化,導(dǎo)致各項(xiàng)指標(biāo)無法控制。通過將吹風(fēng)時間由30s改為27s,爐條機(jī)轉(zhuǎn)速減慢,延長爐條機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時間,原料煤的消耗扣除每天溜炭,噸氨單耗由1.68t下降至1.61t。從操作過程中出現(xiàn)的問題,聯(lián)系造氣爐由φ2260擴(kuò)至φ2800錐型爐問題在于:
(1)爐子底部的灰盤及底盤幾何尺寸并沒有改變,夾套內(nèi)徑加大....