0 前言
我公司造氣工段以石灰碳化煤球?yàn)樵,現(xiàn)有兩套系統(tǒng),老系統(tǒng) 4臺(tái)∮2 4 0 0 mm爐,配
置 l O.1 9 NO9 D兩臺(tái),9.2 6 NO1 2 D風(fēng)機(jī)條 1臺(tái),常開(kāi) l臺(tái) 1 0.1 9 NO 9 D,l臺(tái)9.2 6 NO1 2 D。新系統(tǒng)有∮2 6 0 0 mm爐和∮2 8 0 0 mm爐各兩臺(tái),配置 D6 0 0 -1 1 風(fēng)機(jī)兩臺(tái),一開(kāi)一備。由于一直用∮1 9 8 0 mm爐的老操作方法,沒(méi)有充分發(fā)揮爐徑擴(kuò)大后蓄料量大、蓄熱多的優(yōu)勢(shì),單爐生產(chǎn)能力低,煤耗居高不下,急需找出一套切合實(shí)際的操作方法。筆者對(duì)造氣爐的操作管理方法做了一些調(diào)整,取得了初步的成效,下面僅從三個(gè)方面作一闡述,以供同行探討。
1 造氣操作方法的改進(jìn)
1.1 制氣循環(huán)時(shí)間及上下吹比例的調(diào)整
就固定層間歇式煤氣爐生產(chǎn)而言,影響氣化反應(yīng)最重要的因素是炭層溫度,炭層溫度高, 氣化反應(yīng)完全,煤氣質(zhì)量好,產(chǎn)氣量高。提高單爐制氣能力,必須充分發(fā)揮爐膛面積擴(kuò)大后蓄熱多的優(yōu)勢(shì)。從 2 0 0 6年 8月 8日開(kāi)始。將老系統(tǒng)循環(huán)時(shí)間由原來(lái)的1 2 O S 延長(zhǎng)至 l 3 5 s ,在風(fēng)機(jī)風(fēng)量用完的情況下,吹風(fēng)時(shí)間由2 8 S 延長(zhǎng)到 3 0 S ,上吹由2 8 s 延長(zhǎng)到 3 7 s ,下吹由5 4 s 延長(zhǎng)至6 0 s 。上行溫度由2 5 0℃提高至 3 0 0℃,發(fā)氣量明顯好轉(zhuǎn)。2 0 0 6年 l 0月2 0日開(kāi)始調(diào)整新系統(tǒng),由于風(fēng)機(jī)風(fēng)量有盈余。決定加大風(fēng)速,以利用碳和氧的燃燒反應(yīng)。在較短的時(shí)間內(nèi) ....