兗礦魯南化肥廠有4臺9φ3600 mm煤氣爐和3臺φ3000mm煤氣爐,以3臺φ3600 mm煤氣爐和3臺φ3000mm煤氣爐運行為主,年生產合成氨150kt。近年來煤炭價格不斷上漲,為降低生產成本,積極探索優(yōu)化措施,以降低煤氣爐的煤炭消耗。
1 設備改造
(1)夾套向下延伸300mm,爐膛高度因此增加300mm。
(2)選用DL型爐箅。此爐箅具有很好的承渣、降渣、破渣、推渣、排渣功能,氣化劑分布均勻,保證了氣化層溫度均勻。
(3)排渣口過高,會使排渣強度過大,煤氣爐容易出現漏炭現象,嚴重時會造成煤氣爐流紅炭;破壞氣化層,生產波動,煤耗上升;排渣口過低,則排渣強度小,降炭層困難,人工扒塊次數增加,炭層上升次數增多。根據多年的經驗,φ3600 mm爐排渣口高度為280mm,φ3000mm爐排渣口高度為220mm。
(4)煤氣爐的排渣強度與灰犁的有效刮渣面積及灰犁的長度有關,刮渣面積越大、灰犁越長,排渣能力越強。為防止灰犁出現彎曲,影響排渣,在灰犁背面焊接了加強筋,有效地保護了灰犁。改造前、后灰犁參數見表1。
2 工藝流程改造
與小氮肥流程相比,中氮肥造氣流程有其局限性:①爐子高徑比不合適,上氣道出口位置低,上行制氣和吹風時帶出物多,甚至吹翻帶出也時有發(fā)生;②放空開車時,蒸汽進入燃燒室,經廢熱鍋爐直接放空,上行溫度高,養(yǎng)爐困難。
根據實際空間情況,去除煤氣三通閥,增設上、下行煤氣閥;下吹蒸汽管安裝在上行煤氣閥閥前;爐頂由穹頂改為平頂;上氣道....