山西豐喜肥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司臨猗分公司下轄三個(gè)合成氨廠、一個(gè)尿素分廠、一個(gè)甲醇分廠,具有年產(chǎn)綜合氨40萬噸,尿素60萬噸,甲醇15萬噸的生產(chǎn)能力。合成氨生產(chǎn)是以白煤為原料,采用固定床造氣技術(shù)和雙甲工藝,三個(gè)合成氨廠共有造氣爐25臺(tái),其中φ2650造氣爐18臺(tái),φ2400造氣爐7臺(tái)。
1、 序
在競爭激烈的氮肥市場中,面對(duì)白煤價(jià)格的不斷飚升、運(yùn)輸費(fèi)用不斷上漲以用化肥價(jià)格不低迷,企業(yè)要生存發(fā)展就應(yīng)向規(guī)模、管理和技術(shù)三個(gè)方面要效益。氮肥企業(yè)是高度連續(xù)性和技術(shù)密集性企業(yè),而造氣車間是合成氨生產(chǎn)龍頭車間,是兩煤一電的重要消耗基地,生產(chǎn)成本和能耗占很大的比例,所以我公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都很關(guān)注造氣。因此分析白煤消耗高的原因,找出降低白煤消耗的辦法,對(duì)提高生產(chǎn)管理水平和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有很大的意義。
2、客觀因素影響
2.1煤碳性質(zhì)
2.1.1含水量
入爐煤全水份含量要求在6%以下,水份過高有以下影響:
a、煤的表面粘附著的煤粉篩不干凈,造成含粉率上升,影響爐況的穩(wěn)定;
b、由于水份蒸發(fā),增加煤氣爐的熱損失,使消耗增大;
c、使床層阻力增加,爐溫下降,蒸汽分解率降低,影響半水煤氣的質(zhì)量與產(chǎn)量,嚴(yán)重時(shí)使?fàn)t況惡化;
d、有關(guān)資料表明,入爐煤水份每增加1%,可使煤耗上升
2.1.2粉煤
入爐白煤水份含量高、機(jī)械強(qiáng)度差或篩分效率差是粉煤含量高的重要原因,當(dāng)含粉高的白煤投爐之后會(huì)造成爐膛阻力增大和通風(fēng)不均,使?fàn)t內(nèi)工況惡化,帶出物增加,消耗增大(集塵器回收率僅為60-80%,我公司造氣回收的粉煤二折一的消耗計(jì)算返回造氣車間)。特別是燒小粒度或劣質(zhì)煤時(shí)粉煤明顯高,入爐粉煤每增加0.3%,可使煤耗上升
2.1.3熱穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性可以理解為白煤在落入高溫區(qū)時(shí)保持其塊度的性質(zhì),它與白煤的形成年代、煤化程度有關(guān)。熱穩(wěn)定性較差的煤,在高溫下極易炸裂,嚴(yán)重時(shí)塊煤入爐后全部變成粉狀,無法正常生產(chǎn)。
2.1.4煤矸石、灰分
煤矸石是指煤礦在建井或生產(chǎn)過程中排出的一種混雜巖體。而灰份則為煤中的礦物質(zhì),有原物植物帶來的,也有是在煤形成過程中或生成后由外界進(jìn)入的。他們的主要成份是SiO2和AL2O3、Fe2O3、CaO、MgO、Na2O、K2O等組成。固定床煤氣爐一般要求入爐白煤的灰分含量小于2%,否則有以下危害:
a、相對(duì)地降低了有效碳含量,使煤的發(fā)熱值降低,在燃燒或氣化過程中妨礙氣化劑與碳的熱觸,影響氣化劑的擴(kuò)散,也降低燃料的化學(xué)活性。
b、不僅使氣化條件復(fù)雜化,而且加重排灰設(shè)備的負(fù)荷,使磨損加重。
c、煤矸石增加1%,可使煤上升耗
d、矸石的灰熔點(diǎn)往往低于煤的灰熔點(diǎn),含量過高易造成煤氣爐內(nèi)結(jié)大塊。
2.1.5固定碳
除去水份、灰份、揮發(fā)份、硫份之外剩余的可然物質(zhì)稱為固定碳。因固定碳是燃料中唯一有效物質(zhì),所以希望其越高越好。固定碳含量高的煤發(fā)熱值高,消耗自然低。我公司近三個(gè)月已將其納入考核,效果也非常好。
2.1.6灰熔點(diǎn)
煤的灰熔點(diǎn)是影響爐內(nèi)工況的好壞和爐溫高低的主要因素之一。2005年一分廠2月試燒寧夏煤,就是因該煤的灰熔點(diǎn)低,控當(dāng)蒸汽波動(dòng)時(shí)造成爐內(nèi)結(jié)大塊,煤氣爐被迫停爐。另外灰熔點(diǎn)低的白煤產(chǎn)生的半水煤氣成份中CO2和CH4含量高,這將會(huì)降低有效氣體含量,增加放空量,影響合成氮產(chǎn)量,導(dǎo)致白煤單耗增高。
2.2設(shè)備原因
2.2.1系統(tǒng)阻力
因系統(tǒng)阻力的影響,煤氣爐產(chǎn)氣量低,所產(chǎn)煤氣不能及時(shí)送出,一方面造氣供氣緊,另一方面還造成消耗高。2004年三廠造氣和2006年二廠造氣煤氣總管改造后,爐況較穩(wěn),白煤消耗大幅度下降,就是一個(gè)成功的例子。降低系統(tǒng)阻力的另一個(gè)方面就是采用聯(lián)合過熱器。將“一爐一器一塔”變成“多爐一器一塔”,使煤氣生產(chǎn)過程的阻力減少。同時(shí)使自產(chǎn)蒸汽量增加,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。降低系統(tǒng)阻力的第三個(gè)方面就是適當(dāng)降低或取消洗氣塔入口管插入水封的深度。在生產(chǎn)實(shí)踐中我們根據(jù)流程、設(shè)備的特點(diǎn),已取消洗氣塔插入水封,采用煤總閥控制。
2.2.2爐型
主要是煤氣發(fā)生爐的高徑比,高徑比大,爐內(nèi)蓄熱能力大,熱利用效率高,白煤消耗也相應(yīng)低。
2.2.3風(fēng)機(jī)
其壓力和風(fēng)量要與爐型和白煤特點(diǎn)相匹配,否則會(huì)使?fàn)t況不穩(wěn),熱利用效率差,引起消耗波動(dòng)。
2.2.4煤氣總管顏色
以前我公司的煤氣總管的顏色是灰色,落上煤灰后幾乎成了黑色。在夏日的陽光下煤氣總管表面溫度可達(dá)60
2.2.5爐箅
作為造氣爐的“心臟”,爐箅對(duì)造氣爐的穩(wěn)定運(yùn)行非常關(guān)健。衡量爐箅質(zhì)量的好壞應(yīng)從布風(fēng)是否均勻、耐磨耐沖刷性是否好、材質(zhì)的冷熱強(qiáng)度是否夠、破渣能力是否強(qiáng)等。由于近幾年入爐白煤品種變化多,以及小粒度煤、煤球、甚至劣質(zhì)煤造氣的廣泛應(yīng)用。使得專用爐箅在我廠得到廣泛應(yīng)用:一廠造氣9臺(tái)爐全部采用興亞7層新型爐箅,二廠造氣有5臺(tái)爐采用興亞小粒度煤專用爐箅,三分廠5臺(tái)爐采用興亞7層新型爐箅,效果較好,但二廠造氣使用非小粒度煤專用爐箅效果就差得多。
2.2.6灰門高度
完好的破渣條(保護(hù)條)及適合位置也很重要,破渣條伸出夾套過長,排渣困難;破渣條伸出夾套過短,易出現(xiàn)溜爐、跨碳等現(xiàn)象。經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn),我們發(fā)現(xiàn)燒小粒度煤的灰門高度控制在220
2.3天氣原因
雨雪天氣時(shí),入爐白煤含水量高,上行氣帶走熱量多,同時(shí)白煤上粘附的粉煤多,特別是小粒度煤更明顯,這樣既增加消耗,又影響供氣。針對(duì)這個(gè)問題,我公司原料分廠已在雨雪天對(duì)白煤覆蓋,使入爐白煤含水量得到有效控制。
空氣溫度升高時(shí)氣體體積膨脹,使送出有效氣體的量會(huì)減少,在鼓風(fēng)機(jī)送風(fēng)量(體積)不變的情況下,造成實(shí)際吹風(fēng)量的下降。為保證有效吹風(fēng)量被迫延長吹風(fēng)時(shí)間,但是這樣又造成制氣時(shí)間的下降。在吹風(fēng)過程中,隨著空氣的繼續(xù)送入,燃料層的溫度將不斷升高,吹風(fēng)氣組分也開始變化,CO2隨著吹風(fēng)時(shí)間的延長逐漸減少,CO則隨著吹風(fēng)時(shí)間的延長而增加,增加白煤消耗。這就是夏天合成氮生產(chǎn)中白煤消耗高的一個(gè)重要原因。
2.4其它原因
其它原因如計(jì)量不準(zhǔn)確、頻繁更換煤種造成爐況不穩(wěn)等也會(huì)使白煤消耗過高。
3.主觀因素影響
在操作煤氣發(fā)生爐的生產(chǎn)管理過程中,外界條件影響較大,加之很多數(shù)據(jù)無法直接測量,自動(dòng)化程度低,經(jīng)驗(yàn)因素多。操作方面有以下影響:
3.1氣汽比例失調(diào),爐面/爐底溫度控制不合理
上下行氣帶走熱量多,熱能利用效率低,蒸汽分解率低。這種情況在供氣緊時(shí)尤其嚴(yán)重,為追求蒸汽分解量,往往要加大蒸汽用量,雖然使供氣情況得到改善,但因蒸汽分解率大大降低,未分解的蒸汽帶走熱量多,使消耗增高。
3.2蒸汽溫度
從蒸汽和碳反應(yīng)機(jī)理得知,蒸汽進(jìn)入爐內(nèi)后,在參與反應(yīng)之前與熾熱的碳發(fā)生吸附,而后與碳發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。入爐蒸汽帶水時(shí),所帶的水會(huì)在爐內(nèi)吸收熱量,造成爐溫下降。目前氣化層溫度一般在
2006年我公司投資1500多萬元,新建、改建了三套吹風(fēng)氣回收系統(tǒng)。吹風(fēng)氣回收系統(tǒng)的投運(yùn),使造氣爐的全部采用過熱蒸汽,蒸汽分解率大大提高,造氣循環(huán)水外溢的現(xiàn)象得到徹底解決。
3.3爐況不正常,發(fā)生翻爐或溜爐,加煤頻繁
操作中應(yīng)根據(jù)原料和入爐蒸汽的變化及時(shí)調(diào)節(jié)百分比、蒸汽給入量、爐條機(jī)轉(zhuǎn)速,防止火層上、下移動(dòng),保持灰層穩(wěn)定,爐況正常。不同時(shí)期的爐況宜采用不同的處理辦法,工藝調(diào)整的關(guān)健在于對(duì)爐況判斷和對(duì)爐況發(fā)展有預(yù)見性。只有將影響有效控制,才會(huì)將爐況波動(dòng)降到最低,保持煤氣爐的長期穩(wěn)定運(yùn)行。
3.4吹風(fēng)量不合適
吹風(fēng)量過大,顯熱帶走多,這就是所謂“大吃大拉”,造成消耗高、吹風(fēng)量過小,爐溫度低,蒸汽分解率低,這就是所謂“開太平爐”此時(shí)常伴隨供氣緊,H2低甚至O2高等負(fù)面影響。
3.5爐渣質(zhì)量
白煤經(jīng)過氣化反應(yīng)后,重量可以減少到原來的1/4左右,灰渣質(zhì)量的好壞也是影響白煤消耗高低的原因之一。燒中塊煤時(shí)爐渣塊度一般以拳頭大小、燒粒度煤一般以鴨蛋大小為宜。渣塊大,夾碳多且排渣困難;爐渣過碎表明燃燒不完全,渣中含碳量必然會(huì)高。影響爐渣質(zhì)量好壞的主要因素是爐內(nèi)氣化層溫度和爐箅通風(fēng)均勻程度、白煤中礦物質(zhì)的化學(xué)組成和存在方式等,都會(huì)影響爐渣狀態(tài)的形成。
4.宏觀調(diào)控
當(dāng)前我公司的白煤消耗計(jì)算方法是:白煤單耗=凈燒煤量/總氨產(chǎn)量。由此可以看出,要降低白煤單耗,需從提高總氨產(chǎn)量和降低凈燒煤量兩方面抓。前面講了如何少燒煤、多產(chǎn)氣,下面談一談如何多產(chǎn)氨、多算氨。
4.1降低氨耗
因?yàn)樾栌媚蛩亓縼碚鬯憧偘,所以必須?yán)格控制尿素氨耗,提高合成氨的利用率,減少排放量,搞好增產(chǎn)節(jié)支。
4.2減少跑、冒、滴、漏
由于合成氨生產(chǎn)的高度連續(xù)性,降低白煤消耗要從全局控制,穩(wěn)定工藝指標(biāo),嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,消除跑、冒、滴、漏,供氣穩(wěn)定,盡量避免加減量,使噸氨氣耗最低。當(dāng)后工段出現(xiàn)故障,發(fā)生泄漏或排放時(shí),會(huì)造成半水煤氣流失,降低總氨產(chǎn)量。2004年后半年二廠氣柜泄漏日漸嚴(yán)重,使噸氨氣耗升高。
4.3加強(qiáng)生產(chǎn)管理,減少白煤利用率
生產(chǎn)中我們制定造氣生產(chǎn)特殊獎(jiǎng),從經(jīng)濟(jì)上激勵(lì)管理人員和操作人員,將工藝指標(biāo)、消耗目標(biāo)完成情況與管理人、操作人員的獎(jiǎng)金掛鉤,極大地調(diào)動(dòng)了各級(jí)人員的積極性。
4.4做好政策引導(dǎo),搞好人才梯隊(duì)建設(shè),保證后繼有人,有高素質(zhì)的人。
再好的設(shè)備是由人來操作,再好的想法是由人來完成。我公司不斷改善造氣車間的工作環(huán)境,強(qiáng)化職工技能培訓(xùn),減少職工勞動(dòng)強(qiáng)度,實(shí)施政策傾斜,因此創(chuàng)造吸引人、留人的環(huán)境,使得造氣人才層出不窮。
4.5控制上煤質(zhì)量
上煤時(shí)要控制好水份、含粉率、煤矸石、粒級(jí)范圍等為穩(wěn)定爐況,降低消耗鋪平道路。
4.6提高設(shè)備長周期運(yùn)行水平
提高設(shè)備檢修質(zhì)量,加強(qiáng)設(shè)備維護(hù),盡量減少倒機(jī)(爐)機(jī)會(huì),貫徹落實(shí)總公司的“連運(yùn)”精神,保證設(shè)備長周期穩(wěn)定運(yùn)行。
5.結(jié)束語
分析白煤消耗高的原因是為了更好的降低白煤單耗,降低合成氨的生產(chǎn)成本,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,為生產(chǎn)管理指明方向。
5.1要進(jìn)一步完善考核方案加強(qiáng)量化管理,充分調(diào)動(dòng)干部職工的積極性。
特別是燒小粒度煤、型煤、劣質(zhì)煤時(shí),因制造成本低,噸氨成本約為優(yōu)質(zhì)塊煤的85%左右,企業(yè)效益明顯,但爐況管理難度大,需要付出更多努力,生產(chǎn)管理中應(yīng)予以政策上的傾斜。
5.2工作重點(diǎn)的轉(zhuǎn)換
化工生產(chǎn)特點(diǎn)是高度連續(xù)性和技術(shù)密集型?刂坪孟模押卯a(chǎn)品質(zhì)量關(guān)健是抓好造氣和尿素兩大消耗大戶,控制中間流程,這樣才會(huì)從根本上提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
5.3采用新設(shè)備、新工藝、新技術(shù),提高單爐發(fā)氣量
這既是為安全生產(chǎn),更是為提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益所采取的措施。2006年,面對(duì)化肥市場的低迷和獎(jiǎng)金緊張的局面,我公司投資1500多萬元新建、改建了三套吹風(fēng)氣回收系統(tǒng)。投資600多萬元對(duì)二廠造氣車間的煤氣系統(tǒng)、微機(jī)控制系統(tǒng)、蒸汽系統(tǒng)、油壓系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)改造。
三套吹風(fēng)氣回收系統(tǒng)的投入使用,除了為造氣工段提供提供充足的優(yōu)質(zhì)過熱蒸汽外,還可向生產(chǎn)系統(tǒng)的管網(wǎng)送蒸汽,并使4臺(tái)25噸鍋爐徹底停下來,同時(shí)由于吹風(fēng)系統(tǒng)阻力減小,單爐發(fā)氣量也明顯增加,白煤消耗明顯下降,而二廠造氣改造后系統(tǒng)阻力下降50mmHg,入爐蒸汽溫度提高了