七十年代,國(guó)家引進(jìn)魯奇加壓氣化技術(shù),在山西建成了年產(chǎn)三十萬(wàn)噸的合成氨裝置。試生產(chǎn)以來,針對(duì)設(shè)計(jì)中存在的不足和缺陷進(jìn)行了多項(xiàng)改進(jìn),取得了魯奇加壓氣化爐氣化貧瘦煤的運(yùn)行管理經(jīng)驗(yàn),豐富了魯奇加壓氣化技術(shù)。
1 技術(shù)難點(diǎn)及工藝改進(jìn)1.1 煤粒度嚴(yán)重制約生產(chǎn) 試生產(chǎn)初期,對(duì)煤的質(zhì)量與氣化爐工藝控制和運(yùn)行缺乏足夠認(rèn)識(shí)。原料煤中粉煤比高,同時(shí)備煤工序的篩分工藝存在缺陷,致使入爐煤的粉煤比例嚴(yán)重超標(biāo),氣化爐出口煤氣中粉塵夾帶嚴(yán)重,造成煤氣水系統(tǒng)堵塞,氣化裝置停車頻繁,運(yùn)行負(fù)荷偏低。針對(duì)存在的問題,加強(qiáng)了對(duì)進(jìn)料煤的控制,減少混煤進(jìn)量,增加塊煤數(shù)量。對(duì)備煤的篩分工藝進(jìn)行了技術(shù)改進(jìn),并在操作上采取措施,使備煤皮帶實(shí)行輕負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行,保證篩分機(jī)不發(fā)生超負(fù)荷運(yùn)行,提高了篩分效率,從而解決了煤粒度問題。1.2 螺旋輸灰機(jī)運(yùn)行效率低 氣化爐排出的灰渣經(jīng)螺旋輸灰機(jī)送到輸灰皮帶。螺旋輸灰機(jī)槳葉長(zhǎng),輸灰距離長(zhǎng)且灰渣流動(dòng)性差,因此螺旋的扭矩較大。如果遇上大渣塊很容易發(fā)生卡澀現(xiàn)象,嚴(yán)重影響正常的排灰。為此,我們對(duì)各種輸灰機(jī)進(jìn)行了考察,并對(duì)馬丁輸灰機(jī)和振動(dòng)式輸灰機(jī)進(jìn)行了試驗(yàn),均不能適應(yīng)生產(chǎn)的要求。經(jīng)過認(rèn)真分析,我們認(rèn)為對(duì)螺旋輸灰機(jī)的改造應(yīng)從減少扭矩入手,縮短槳葉是一有效手段。首先對(duì)灰斗進(jìn)行改造,使下料口水平位移3.4 m,相應(yīng)螺旋輸灰機(jī)的進(jìn)料口到出口的距離可以縮....