0 前 言
近幾年來化肥價格不斷下滑,白煤價格上漲,這對小氮肥行業(yè)無疑是雪上加霜。而造氣能耗占化肥廠能耗的60%,如何用新技術(shù)對造氣系統(tǒng)進行改造,以減少消耗,降低化肥成本,是目前各小氮肥廠生存的首選道路。更改原料路線雖能使化肥成本降低,但一次性投入太大,小氮肥企業(yè)無力承受。
我公司經(jīng)多方調(diào)研并與多家高校聯(lián)系,最終決定采用河北科技大學(xué)德隆技術(shù)開發(fā)公司的機電一體化自動加煤技術(shù)改造造氣爐。
1 自動加煤機簡介
自動加煤機主要部件為爐口處的一小型加煤斗(φ1000mm),加煤布料器由油壓缸驅(qū)動,兼有密封作用,小加煤斗上方進口處有一油壓圓盤閥起第一道密封作用,圓盤閥上部依次連接輸煤管,油壓給料插板閥,大型貯煤倉,所有閥門均由微機控制。加煤時,在每一循環(huán)送風(fēng)時依次開啟圓盤閥向小加煤斗放煤,加煤量由插板閥開關(guān)時間控制,此時布料器為關(guān)閉狀態(tài),以防爐內(nèi)氣體漏出。下吹階段時,布料器自動向爐內(nèi)加煤,此時圓盤閥處于關(guān)閉狀態(tài)防止漏氣。
2 改造的可行性
我公司有新老兩套造氣系統(tǒng)共12臺造氣爐,其中φ2650mm造氣爐10臺,φ2400mm造氣爐2臺,采用山西塊煤間歇制氣。正常生產(chǎn)時12臺爐全開勉強供26.5機生產(chǎn)(1機能力折1臺M8機的氣量)。日產(chǎn)醇氨530t。經(jīng)常因供氣緊導(dǎo)致下工序減量。同時因全開無備車導(dǎo)致造氣爐漏點得不到及時處理,使造氣泄漏情況日趨嚴重。
我公司新造氣系統(tǒng)廠房為4層,1~3層為造氣爐,第4層閑置未用,有安裝自動加煤機的空間。新造氣系統(tǒng)自建成后一直采用我省臨沂電子儀表研究所的YWK-Ⅱ型油壓微機控制系統(tǒng),此系統(tǒng)與德隆公司的機電系統(tǒng)相似,崗位操作人員無需專業(yè)培訓(xùn)即可使用新的操作系統(tǒng)。
造氣送風(fēng)采用D400風(fēng)機前串一加壓風(fēng)機送風(fēng),風(fēng)壓較高,而爐體高度受樓層限制只有5m,爐內(nèi)炭層低,送風(fēng)帶出物多,雖然發(fā)氣量較大,但煤耗也較高,采用自動加煤可以對爐體進行改造,增大爐體高徑化,提高炭層高度,減少帶出物,穩(wěn)定爐況,降低消耗。
3 改造方案
3.1 三樓爐體的改造
造氣爐原上行管出口在爐體側(cè)面,至灰盤高度為3.2m,此次改造將上爐體加高45cm,與三樓樓面齊平,原φ1000mm上行管出口用鋼板盲死。用耐火磚砌好,在大蓋上開上行管出口,改造后的上行管從大蓋上以60°角引出,距樓面200mm改水平,經(jīng)DN700的上行閥與上行集塵器進口管連接,原集塵器出口上行閥改為DN700的焊接彎頭。下吹蒸汽管由原來從上行管人爐改為由上爐體兩側(cè)進入,使蒸汽在爐內(nèi)均布。經(jīng)改造后的上行管出口至灰盤高度增加到5.2m,為提高炭層,開好自動加煤機提供了良好的條件。
3.2 自動加煤機的安裝
安裝時我們放大了貯煤倉尺寸,使其能裝5t塊煤,一次加滿后,2h內(nèi)不用補加,大大減輕了工人勞動強度。
安裝后試運行時發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)插板閥存在缺陷,無法正常運行。該插板閥閥體內(nèi)壁光滑,無閥板導(dǎo)向槽,在煤倉加煤后,塊煤向下擠壓閥板,引起閥桿彎曲變形,油壓缸動作時阻力增大無法開啟,導(dǎo)致加煤失敗。為此我們在閥體內(nèi)壁閥板兩側(cè)分別焊接了兩根(6×6)mm的方鋼作為閥板導(dǎo)向槽。安裝時插板閥的角度嚴格限制在與水平線成45°夾角,角度過大會造成下料慢,易在彎頭處卡炭,角度過小,閥板近于水平,受塊煤壓力大,油壓缸動作阻力大,不易開啟。改進后運行表明加煤正常。
該系統(tǒng)設(shè)計有一個試焦器,用于量爐內(nèi)空程,二個探火孔用于開爐觀察火層、探火用。探火孔尺寸為個φ273mm,該尺寸太小,不能完全觀察到爐內(nèi)火層,且一旦爐內(nèi)結(jié)疤或夾套漏,需人爐處理時,需拆掉爐口的加煤機才可進入爐內(nèi)。為此我們將其中一個探火孔改為DN500的人孔,將φ273mm探火孔安裝在人孔蓋上,遇到特殊情況時,可將該探火孔連帶入孔蓋一起拆掉,方便了觀察和人爐檢修。
3.3 四樓貯煤倉加煤系統(tǒng)的改造
我們在四樓頂部安裝了45B型工字鋼,作為CDl5—30型電動葫蘆的行走軌道。由于四樓凈高為5m,較原來加煤的三樓6m高度少1m,因此原來的加煤斗無法升上四樓。如改用小加煤斗則會減少單次加煤量,增加勞動強度?紤]到貯煤倉不同于造氣爐,無爐口襯套,加煤布料器無需向下放太深,因此將原加煤斗斗桿縮短0.5m。改造后成功地用于貯煤倉加煤。
4 改造后運行情況
第一臺造氣爐改造完畢后,我們相繼對其余4臺造氣爐進行了改造,每次改造由停爐熄火至升溫送氣用時20天。各爐目前運行狀況良好,達到了預(yù)期目的。以11號爐為例,改造前后運行數(shù)據(jù)如表1。
改造后運行情況如下。
(1)制氣時間延長,產(chǎn)量增加。
原采用人工加煤時,由停爐打蓋至加煤完畢開爐用時1 min,每班單爐加煤11斗,全天加煤33次,其中下灰9次。采用自動加煤,除清爐時停爐外,加煤不停爐,全天單爐可縮短停爐時間24min,5臺爐每天共增加制氣時間120min,可多產(chǎn)合成氨3.91 t,每年可多產(chǎn)氨1290.3t。
(2)爐溫穩(wěn)定。
自動加煤消除了人工加煤過程中不同操作習(xí)慣引起的炭層加偏的情況,且每一循環(huán)加一次,炭層穩(wěn)定無波動,因此爐溫較穩(wěn)定,上行溫度打點基本為一直線。
(3)加煤時不用打開爐蓋,爐內(nèi)熱量不損失。
(4)爐況穩(wěn)定,消耗低。
改造前,2000年4月份月平均煤耗為1.214t,改造后,月平均煤耗為1.143t。
(5)蒸汽分解率高。
爐溫不波動,蒸汽分解率在任一循環(huán)是一樣的,達到60%,而人工加煤,在剛加煤后因爐溫較低,蒸汽分解率也較低。
(6)維護方便。
人工加煤時,每加煤一次,總重達2.5t的加煤斗和塊煤就要沖擊爐口一次,爐口周圍焊縫就會被拉裂產(chǎn)生泄漏,補焊一次也只能維持一個多月,造成多次停爐焊補,影響發(fā)氣量。而采用自動加煤,小加煤斗固定在爐口上,且每次只加80kg,對爐口無沖擊力,12號爐目前已運行一年,爐口周圍一直未發(fā)生泄漏。自動加煤不存在爐蓋,因而沒有爐蓋導(dǎo)輪脫落及更換石棉繩的情況,使得日常維護更加方便。 |