1 概 況
我公司是國有大型氮肥生產企業(yè),有一、二期工程兩個系統,年產合成氨18萬t、尿素30萬t。兩個系統共有11臺造氣爐。一期有8臺,其中6臺為J28型爐、2臺為¢3.3m爐。二期有富氧制氣爐¢3 m爐子3臺。
2 J28型爐存在的問題
J28型爐子是1971年由錦西化工機械廠制造,自1981年投產以來,逐漸暴露出許多問題,綜合表現為生產能力不能滿足需要,能耗偏高,有不安全因素,生產效益低等。具體情況如下。
(1)自動加料系統為往復給料,配合大小布料器,往復給料機,電機傳動系統,電機經常燒壞,給料閥板磨壞,設備運行維修費用高,對生產影響大。
(2)爐底為滑動式,滑道磨損快,阻力大,爐底傳動機構損壞頻繁,僅爐前齒輪,每年要掰壞幾十套,備件損耗大,維修工作量大,每臺爐子不到一個周期就要大修,電機過負荷燒電機現象時有發(fā)生,電耗高。
(3)由于夾套高度限制,炭層高度不能加高,生產負荷受到限制,勉強加大負荷,爐子易吹翻,容易掛疤。
(4)爐底中心管直徑偏小,加之氣體通過一次風管線、爐底、燃燒室、廢熱鍋爐、閥門等阻力較大,出現吹風量小、布風不均等問題。
(5)由于長年使用均布型爐箅,氣流在上下層之間的分配不對稱。由于上層阻力小、布風量大、風速高,下層阻力大、布風量小、風速低,導致上層溫度和爐面溫度偏高,易結塊、結疤,返焦率高。
(6)我公司造氣廢熱鍋爐為斜置式換熱器,內徑2.3m,額定蒸發(fā)量2~4t/h。半水煤氣從煤氣發(fā)生爐上氣道進入燃燒室,部分煙氣中的塵粒被分離從上部進入廢熱鍋爐,穿過火管后由上煙箱進入下煙箱,與殼程的軟水換熱,產生的蒸汽進入上汽包。使用中,經常出現火管堵塞,上煙箱管頭部位受沖刷,由于溫差應力比較大,易造成管板與管子連接焊縫拉裂。檢修時,焊一遍,在同一部位還會出現裂縫,經多次焊接后材料發(fā)生碳化,需整臺廢鍋換管,造成極大浪費。
(7)洗滌塔內原裝有竹格填料三層,除塵降溫狀況一般,而且腐蝕嚴重,容易造成偏流,使用不到一個周期阻力就會增大。2001年5月更換成陶瓷填料,運行情況良好,減輕了后系統的阻力。
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