為了提高合成氨系統(tǒng)的生產(chǎn)能力及降低其生產(chǎn)成本,進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,我公司于2007年12 月開(kāi)始對(duì)造氣車(chē)間一系統(tǒng)原有的Φ
一. 立項(xiàng)背景:
2007年秋,隨著我公司07年度的合成氨技改工程逐步完工投運(yùn),增產(chǎn)降耗工作雖已取得了初步成效,但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)卻日益激烈,而我廠的消耗與同類(lèi)型企業(yè)相比仍然是比較高的。當(dāng)時(shí)現(xiàn)狀是造氣車(chē)間共有15臺(tái)間歇式固定層煤氣發(fā)生爐,包括Ф
通過(guò)兩次對(duì)一些兄弟企業(yè)的實(shí)地考察,了解其造氣系統(tǒng)發(fā)生爐裝置的技改及實(shí)際運(yùn)行情況,經(jīng)過(guò)“化肥廠Ф
二. 主要設(shè)備選型及主要工藝特性:
1. 工程的主體設(shè)備固定層煤氣發(fā)生爐選用新型CY-φ
新型CY-φ3.2煤氣爐適用于以各種原料煤進(jìn)行造氣。它的主要特性是:
降低一次風(fēng)入爐風(fēng)速,優(yōu)化入爐布風(fēng)狀態(tài):
老式煤氣爐一次風(fēng)入爐流量達(dá)到35000Nm3/h時(shí),流速為
老式煤氣爐入爐箅布風(fēng)狀態(tài)為束狀氣流,不利于爐箅均勻布風(fēng),新型CY-φ3.2煤氣爐入爐箅布風(fēng)狀態(tài)為扇面分散狀氣流,與爐箅風(fēng)道相應(yīng),形成均勻布風(fēng)。
降低爐膛內(nèi)出炭層氣流速度,提高吹風(fēng)強(qiáng)度,減少“吹翻”現(xiàn)象:
爐下部采用耐高溫設(shè)計(jì),更適應(yīng)燒劣質(zhì)煤,操作彈性提高。
2. 優(yōu)化煤氣爐高徑比和夾套鍋爐高度 :
新型CY-φ3.2煤氣爐爐體總高H=6600㎜,高徑比達(dá)到2:1,上氣道出氣口采用頂部斜出。夾套高度3000mm,既不會(huì)“掛疤”又降低了爐上溫度和帶出物,操作彈性大幅度提高。
3. 采用高效旋風(fēng)除塵器
由于用較差煤制氣,生產(chǎn)中帶出物偏多,因此,旋風(fēng)除塵器一定要采用除塵效率較高的旋風(fēng)除塵器,使吹風(fēng)和上吹氣體中的90%的帶出物在除塵器中清除,以免對(duì)后面的閥門(mén),設(shè)備造成損壞。
4. 夾套鍋爐采用管式高壓夾套,操作壓力1.3MPa,使氣化炭層體積擴(kuò)大,冷壁造成的低溫區(qū)溫度上升
5. 加裝了入爐煤過(guò)篩裝置,使入爐煤含粉率大為降低,對(duì)爐況穩(wěn)定及優(yōu)化起到了較為重要的作用。
三. 工程實(shí)施階段:
工程實(shí)施主要分為對(duì)舊設(shè)備的拆除和對(duì)新設(shè)備管線(xiàn)的安裝。
對(duì)舊設(shè)備的拆除工作是整個(gè)工程千里之行的第一步,為了確保該工程能夠安全有序高效地進(jìn)行,化肥廠成立了技改指揮小組,設(shè)備廠長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),機(jī)動(dòng)部長(zhǎng)、造氣主任擔(dān)任副組長(zhǎng),組員由電氣、儀表、機(jī)動(dòng)、造氣等相關(guān)單位的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)員組成。造氣車(chē)間系統(tǒng)龐大,人員緊缺,要干好日常生產(chǎn)已屬不易,卻還要承擔(dān)如此繁重的技改工作,這也意味著將要有更多的付出。為此專(zhuān)門(mén)成立了車(chē)間的技改小組,由車(chē)間主任擔(dān)任組長(zhǎng),黨支部書(shū)記擔(dān)任副組長(zhǎng),組織一批精兵強(qiáng)將作為技術(shù)組員,小組所有成員分工明確,各負(fù)其職,形成了一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)有力,敢打硬仗的戰(zhàn)斗集體。
在拆除過(guò)程中,工藝主任和技術(shù)員本著安全第一的原則,制定出嚴(yán)密的工藝處理及檢修方案,主任全面協(xié)調(diào),想方設(shè)法為施工單位創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和條件,安全員不辭勞苦,每天都對(duì)技改現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查,及時(shí)糾正違章行為,將安全事故消滅在萌芽狀態(tài)。正是有了這充分的準(zhǔn)備和有序的行動(dòng),拆除工程按計(jì)劃圓滿(mǎn)完成,順利地進(jìn)入了安裝階段.
四、工程調(diào)試開(kāi)車(chē)階段
進(jìn)入開(kāi)車(chē)調(diào)試階段是我們?cè)鞖馊撕突蕪S最忙的時(shí)候,全體職能人員基本連軸轉(zhuǎn),時(shí)間短,任務(wù)重,技改工作各類(lèi)原始開(kāi)車(chē)方案的準(zhǔn)備工作;到生產(chǎn)設(shè)備的江西昌昱實(shí)業(yè)有限公司考察學(xué)習(xí),又考查了該公司的多家使用單位新型CY
在點(diǎn)火前夕,是忙中要細(xì)的時(shí)候,主任親自帶隊(duì),抽調(diào)各組化工年青精英組成開(kāi)車(chē)小組,技術(shù)員輪流值班,對(duì)7#爐系統(tǒng)上下進(jìn)行反復(fù)檢查與試車(chē)空轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系相關(guān)部門(mén)解決,以確保7#爐點(diǎn)火一次順利成功。工藝主任在化工交接班會(huì)上反復(fù)強(qiáng)調(diào):原始開(kāi)車(chē)不能有半點(diǎn)的馬虎,它的每一個(gè)環(huán)節(jié),每一個(gè)細(xì)節(jié)都關(guān)系到將來(lái)開(kāi)車(chē)運(yùn)行的順利與否。
付出總有回報(bào)。4月22日下午,化肥廠廠長(zhǎng)、生產(chǎn)廠長(zhǎng)、設(shè)備廠長(zhǎng)、安環(huán)部長(zhǎng)及相關(guān)負(fù)責(zé)人都來(lái)到了7#爐現(xiàn)場(chǎng),造氣車(chē)間主任在各項(xiàng)準(zhǔn)備工作就緒后,16:00點(diǎn)燃第一把火投入7#爐膛中,同時(shí)也宣告新型CY-φ3.2煤氣爐系統(tǒng)進(jìn)入開(kāi)車(chē)程序。新型CY-φ3.2爐系統(tǒng)的全面開(kāi)車(chē)并網(wǎng)運(yùn)行,使造氣車(chē)間的生能力邁上了一個(gè)新的臺(tái)階。
五、新型CY-φ3.2爐系統(tǒng)運(yùn)行效果及消耗總結(jié)
新型CY-φ3.2爐系統(tǒng)自運(yùn)行以來(lái),原料分別試燒晉城中塊,晉城小粒,型煤等,均取得成功。單爐發(fā)氣量:
中塊:11000~12000m3/h
小粒:9000 m3/h左右
純型煤:6500~8000 m3/h
單爐負(fù)荷基本滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行(一次風(fēng)伐全開(kāi))。控制風(fēng)壓24kpa,風(fēng)量32000~35000 m3/h,班入爐煤每臺(tái)約25t,單爐循環(huán)時(shí)間150″。
煤耗:中塊煤約1.30t/NH3,型煤約1.75 t/NH3,取得顯著效益。
由于洗氣箱出口設(shè)計(jì)存在一定的問(wèn)題,系統(tǒng)清理不能徹底,還需要進(jìn)一步改造成空塔水封結(jié)構(gòu)。
總之,5#~7#新型CY-3.2煤氣爐的投運(yùn),緩解了造氣的供氣壓力,滿(mǎn)足了后工段的生產(chǎn)需求,現(xiàn)隨著煤價(jià)的上漲,5#~7#全面燒型煤及小粒煤,將為陜化降耗增效進(jìn)一步作出貢獻(xiàn)。
陜化化肥廠造氣車(chē)間 謝樹(shù)林13571398568