0 前言
宿州市信誠化工有限公司化肥裝置造氣車間有φ2 600煤氣爐3臺(tái),φ2400煤氣爐2臺(tái)及在建、即將投運(yùn)的φ2800煤氣爐1臺(tái)。從2002年2月份起造氣全部試燒13~25 mm的小籽煤獲得成功,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,并在全省進(jìn)行了推廣。在全燒小籽煤工藝成熟的基礎(chǔ)上,經(jīng)過再次摸索和工藝調(diào)整與優(yōu)化,2003年起部分摻燒8~13 mm的小粒煤,再次獲得成功。截止至今,爐況穩(wěn)定,供氣充盈,爐渣殘?zhí)剂康汀?003年全年累計(jì)噸氨實(shí)物耗煤1 194 kg(而且全年沒有大修),噸氨同比2001年塊煤制氣下降42 kg。實(shí)踐證明,在操作技改及工藝調(diào)整上,創(chuàng)新是原料煤由中塊到小塊成功過渡的關(guān)鍵,F(xiàn)在就籽煤制氣運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié),并與業(yè)內(nèi)同行交流一下。
1 上出口的改造
近年來,從傳統(tǒng)角度上劃分:8~13 mm小塊煤為小粒煤;13~25 mm的塊煤為小籽煤。但是它們具有共同的特性:通風(fēng)性、透氣性差,比表面積大。氣固接觸面積大,氣化效果好,床層阻力大,操作起來風(fēng)壓高、易翻爐、無彈性。尤其我公司幾乎全部使用機(jī)械強(qiáng)度、熱穩(wěn)定性差的河南產(chǎn)軟質(zhì)煤為原料,矛盾更突出。為解決提高炭層及風(fēng)壓上吹帶出物增多的矛盾,對(duì)原φ2 600的煤氣爐上行出口進(jìn)行了改造:由爐側(cè)壁上出口改頂部開口加一彎頭引出,原φ600的爐側(cè)壁出口管道加一盲板盲死。原DN600的上行煤氣閥由閘板閥改成DN700的座板閥,同時(shí)為防止上吹帶出物沖刷而在彎頭處產(chǎn)生的漏點(diǎn),在頂部上出口DN700座板閥的彎頭處加入鑄鐵彎頭作內(nèi)襯。
通過長期的運(yùn)行實(shí)踐表明....