因燒嘴冷卻水問題造成系統(tǒng)跳車
1時(shí)間:××年××月××日
2事故經(jīng)過:年月日,燒嘴冷卻水槽溢流,正在現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)度員通知操作人員處理。10:30左右,控制室記表時(shí)發(fā)現(xiàn)燒嘴冷卻水槽已沒有液位,燒嘴冷卻水流量為零,回水溫度35℃,燒嘴冷卻水泵備用泵已自啟動(dòng)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn),燒嘴冷卻水槽補(bǔ)水的閥門以基本關(guān)死,A#燒嘴冷卻水泵出口壓力2.4Mpa,B#泵出口壓力0.7Mpa,操作人員立即向冷卻水槽內(nèi)補(bǔ)水。10分鐘后,因無燒嘴冷卻水觸發(fā)安全系統(tǒng)跳車。
3事故損失:燒嘴冷卻水盤管燒壞,造成系統(tǒng)停車5小時(shí)14分鐘。
4事故類別:一般工藝操作事故。
5事故原因:
5.1燒嘴冷卻水槽補(bǔ)水閥門被關(guān)死,造成燒嘴冷卻水槽無水,是造成事故的主要原因;
5.2操作工責(zé)任心差,記錄報(bào)表不及時(shí),現(xiàn)場(chǎng)巡檢不認(rèn)真,沒能及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患;
5.3計(jì)算機(jī)無效報(bào)警過多,給操作工造成大意心理,對(duì)出現(xiàn)的燒嘴冷卻水流量低報(bào)警沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn),以致延誤處理時(shí)機(jī)。
6事故教訓(xùn)和防范措施:
6.1操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢時(shí)應(yīng)明確重點(diǎn)內(nèi)容,確保巡檢質(zhì)量;
6.2加強(qiáng)車間工藝管理,操作人員應(yīng)按時(shí)記錄操作報(bào)表、按時(shí)巡檢,便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)系統(tǒng)存在的問題;
6.3加強(qiáng)職工責(zé)任心教育,操作人員對(duì)計(jì)算機(jī)發(fā)出的報(bào)警信號(hào)要逐條確認(rèn),不可掉以輕心;
6.4消除計(jì)算機(jī)中與工藝操作無關(guān)的報(bào)警信號(hào)
洗滌塔循環(huán)泵電機(jī)進(jìn)水燒壞,造成系統(tǒng)跳車
1時(shí)間:
2事故經(jīng)過:崗位人員對(duì)檢修完的A#洗滌塔循環(huán)泵試車,首先對(duì)泵進(jìn)行了全面檢查,其中對(duì)泵入口管線上的儀表根部閥用扳手進(jìn)行了確認(rèn)。當(dāng)打開泵入口球閥時(shí),大量黑水從入口管線儀表根部閥內(nèi)噴出,致使正在運(yùn)行的B#洗滌塔循環(huán)泵電機(jī)進(jìn)水燒壞,造成B#氣化爐斷激冷水。17:36,氣化爐液位低引起氣化裝置連鎖跳車。
3事故損失:洗滌塔循環(huán)泵電機(jī)燒壞,造成系統(tǒng)停車5小時(shí)。
4事故類別:一般工藝操作事故。
5事故原因:
5.1操作工責(zé)任心差,開車前對(duì)應(yīng)確認(rèn)的閥門雖然進(jìn)行了確認(rèn),但確認(rèn)不到位;
5.2電機(jī)連線盒防水性能不好,造成電機(jī)進(jìn)水;
5.3車間工藝管理不到位,票證檢查制度執(zhí)行不好。
6事故教訓(xùn)和防范措施:
6.1運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的開停及試車,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行票證堅(jiān)持制度,逐條進(jìn)行落實(shí);
6.2加強(qiáng)對(duì)職工責(zé)任心的培養(yǎng),提高職工業(yè)務(wù)素質(zhì);
6.3對(duì)電機(jī)接線盒的防水進(jìn)行改造。
管道沖洗不完全,造成清洗人員面部燒傷
1、時(shí)間:××年××月××日
2、事故經(jīng)過:年月日,汽化爐破渣機(jī)密封泄漏,迫使一臺(tái)汽化爐停車處理,在泄壓過程中,汽化爐進(jìn)高壓閃蒸管的水直接排入開工冷卻器(防止壓力串通),排入沉降槽,在打開去開工冷卻器的球閥時(shí),沒有液體通過,最后用沖洗水沖洗也不起作用,現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)安排打開球閥后面止回閥檢查止回閥是不堵塞,打開止回閥后止回閥完好,最后確認(rèn)止回閥與球閥彎頭處堵塞,于是安排清理工用高壓沖洗水進(jìn)行清理,為了節(jié)約時(shí)間,在沒有關(guān)閉球閥的情況下直接從止回閥進(jìn)行沖洗,在沖洗過程中,幾分鐘以后管道清通....