摘 要:分析了擔∮2.6 5 m煤氣爐燒型煤存在的問題,列出了可能原因并介紹了解決方法。著重就型煤制氣的工藝優(yōu)化解決方案進行了探討。
關(guān)鍵詞:型煤;制氣;問題;解決方法
自2 0 0 7年 1 1 月至今,我公司原料氣分廠 8 臺 ∮2.6 5 m煤氣爐試燒型煤 ( 煤球)取得了突破性進展。期間有收獲,也有教訓(xùn)。下面簡單介紹型煤試燒過程中遇到的一些問題及處理方法, 并針對 “ 型煤如何制氣”與大家進行探討。
1 帶出物多
1.1 原 因
我公司 ∮2.6 5 m固定層問歇式煤氣發(fā)生爐上部氣道出口與爐頂距離為 1.7 3 m,炭層高度無法提高。燒型煤時,為了降低返焦率,炭層高度經(jīng)常處于高限,而型煤炭層表面破碎率較塊煤和焦炭都高,因此吹風時很容易 “ 吹翻” ,即大量帶出物隨吹風氣流移走,這種情況達到一定程度后,炭層表面氣流出現(xiàn) “ 偏流” ,使炭層出現(xiàn)嚴重高低位差,影響正常氣化生產(chǎn)。帶出物多不僅造成原料浪費,消耗升高,而且還增加運灰成本,同時也給清理積灰?guī)砝щy。
1.2 處理方 法
1.2.1 原料方面
提高煤球質(zhì)量:調(diào)整煤球?qū)伋尚蜋C的間隙,控制適當?shù)酿そY(jié)劑與煤的配比,提高煤球的機械強度和熱穩(wěn)定性,盡量降低煤球的破碎率。
1.2.2 設(shè)備方面
方案一:煤氣爐上氣道出口改為爐頂出氣, 插入管伸進爐膛 3 0 0~ 5 0 0 mm;
方案二:上氣道側(cè)出,其出口與爐頂距離3 0 0~ 4 0 0 m m,使爐頂上部有充分的空間作為沉降區(qū)。
以上2種方案均可提高有效炭層高度,增加氣化劑與原料煤的接觸面積,提高蒸汽分解率, 大幅減少帶出物。
采用大風量、低風壓的風機可以在提供料層反應(yīng)所需要的熱量的同時也能確保爐子不易吹 翻,帶出物自然減少,為此將空氣鼓風機型號由 D 5 0 0改為 D 6 0 0 。
l. 2.3 操作方面
采用強風短吹的方法,循環(huán)時間采用 1 2 0 s 的短循環(huán),吹風時間設(shè)為 ( 3 0±1 )s 。要求操作工精心操作,勤量炭層,防止爐子吹翻,有效減少帶出物。
2 爐內(nèi)結(jié)大塊、結(jié)疤
2.1 原 因
燒型煤的爐子特別容易結(jié)塊甚至結(jié)疤。結(jié)塊比較嚴重時的現(xiàn)象是火層偏,炭層下降慢,下灰 量小,爐條機負荷重,電流....