作者/來(lái)源:武湘利(中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司,河南 濮陽(yáng) 457004) 日期: 2008-11-14 點(diǎn)擊率:1605
1 二段轉(zhuǎn)化爐結(jié)構(gòu)及工藝
河南省中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司合成氨裝置采用了二段轉(zhuǎn)化工藝流程,目的是降低一段轉(zhuǎn)化爐負(fù)荷,其出口甲烷含量體積分?jǐn)?shù)由傳統(tǒng)流程的10%提高到16.3%,降低了噸氨消耗。二段轉(zhuǎn)化爐為立式設(shè)備,其頂部錐體裝有空氣分布器。爐體中心自下而上設(shè)置兩段中心管,下部中心管為固定式結(jié)構(gòu),上部中心管為套插式活節(jié)形式。筒體外側(cè)有水夾套,上方設(shè)有直通大氣的蒸汽放空管,并裝有監(jiān)視其運(yùn)行的液位指示儀表及低液位調(diào)節(jié)裝置,液位高低實(shí)行自動(dòng)補(bǔ)償調(diào)節(jié)。二段爐是自熱式反應(yīng)器,預(yù)熱后的空氣經(jīng)空氣分布器進(jìn)入二段爐頂部,一段轉(zhuǎn)化氣從二段爐底部進(jìn)入,經(jīng)中心管上升,由工藝氣分布器進(jìn)入爐頂部,與從空氣分布器出來(lái)的空氣相混合發(fā)生燃燒反應(yīng),提供甲烷進(jìn)一步轉(zhuǎn)化所需的熱量。因加入過(guò)量空氣所多余的氮?dú)庠诤铣苫芈分欣蒙罾浞ǔァ6螤t主要工藝特性見表1。
2 爐體損壞情況
2004年大修時(shí)打開爐頂部封頭大蓋,拆下空氣分布器,發(fā)現(xiàn)入口管與剛玉磚交線位置出現(xiàn)約14cm裂紋,拆除全部錐體和3層筒體磚,拆除爐口澆筑層,發(fā)現(xiàn)西南側(cè)殼體有沖蝕凹坑。
爐體損壞情況:①剛玉磚損壞嚴(yán)重,局部出現(xiàn)了開裂、脫落,爐口開裂縫超過(guò)30 mm;②爐體出現(xiàn)變形,錐體部分損壞嚴(yán)重,筒體部分相對(duì)較輕,內(nèi)部澆注材料存在的問(wèn)題較。虎垆摎ぞ植繜g,厚度明顯變薄,最薄處壁厚僅為26.8 mm,屬于重大安全隱患。
3 損壞原因分析
3.1 空氣分布器
空氣分布器為八角形環(huán)狀結(jié)構(gòu),由2個(gè)同....