摘要 文章對(duì)灰熔聚粉煤氣化爐運(yùn)行現(xiàn)狀進(jìn)行了論述, 對(duì)灰熔聚粉煤氣化爐存在的問題進(jìn)行了分析探討,并提出了改進(jìn)意見。
關(guān)鍵詞 灰熔聚粉煤氣化爐 消耗 安全 環(huán)保 中心管 分布板
灰熔聚粉煤氣化技術(shù)是我國具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤氣化技術(shù), 為我國氮肥行業(yè)原料本地
化開辟了一條新路子目前,國內(nèi)建成或在建爐子共 8套。城固 1 套,天堿 2套,山西太化l 套,山西豐喜1 套,平煤飛行 2套,山西天脊集團(tuán) l 套。前四家己建成,其中,天堿的爐子在役,太化和天脊集團(tuán)正在調(diào)試;后兩家在建,預(yù)計(jì)近期投產(chǎn)。經(jīng)過對(duì)灰熔聚粉煤氣化爐與恩德爐運(yùn)行情況的實(shí)地考察,并查閱大量相關(guān)資料后, 對(duì)灰熔聚粉煤氣化技術(shù)形成了一些目己的看法:下面重點(diǎn)談四個(gè)方面。
1 灰熔聚粉煤氣化爐運(yùn)行情況介紹
從灰熔聚粉煤氣化爐業(yè)裝置的試運(yùn)行情況運(yùn)行情況看, 問題還是不少的。 如設(shè)計(jì)問題、設(shè)備問題、安裝問題等等。但經(jīng)過一系列技改之后,特別是對(duì)二廢鍋、高溫管道、分布板、中心管、 爐底排渣、 排灰系統(tǒng)等進(jìn)行技改之后, 單爐運(yùn)行的時(shí)間5 2天。 氣體成分: CO2 2 3 %~2 7 %; C O 2 8 %~3 0 %; H2 3 9%~4 1%: C H 4 l.7 %~l.9 %; N2 3.0 %左右。 噸氨消耗煙煤在 1.9 ~2.3 t 之間,原料煙煤發(fā)熱量大于5 8 0 0 k c a l/k g ) :耗氧量:7 5 5 ~8 6 3 Nm3:耗蒸汽 1.9 7 ~2.2 5t ,高于設(shè)計(jì)值。爐渣殘?zhí)迹?8 %~1 6 %之間;采用純氧制氣,單爐產(chǎn)氣量 1 4 0 0 0~1 6 0 0 0 Nm3/h 。
2 灰熔聚爐與恩德爐的比較
2.1 設(shè)備運(yùn)行情況
灰熔聚爐停爐的主要原因有:氣體冷卻器出口高溫管線內(nèi)襯磨透導(dǎo)致管線燒紅, 下灰系統(tǒng)不暢,中心管斷裂等,裝置框架有震動(dòng)、擺動(dòng)現(xiàn)象。 吉林長山化肥廠兩臺(tái)4 0 0 0 0 Nm3/h的恩德爐于 2 0 0 4年底開車,運(yùn)行 3年,以燒內(nèi)蒙褐煤和吉林當(dāng)?shù)亻L焰煤為主,發(fā)熱量在2 9 0 0 ~4 0 0 0 k c a l/k g ,采用 8 0 %的富氧制氣。單爐運(yùn)行周期 3個(gè)月以上。停爐的主要原因是廢熱鍋爐及后系統(tǒng)。裝置框架無震動(dòng)現(xiàn)象。
灰熔聚爐運(yùn)行周期不夠長的原因。主要在上料、出渣、和爐本體上。灰粘聚爐給料系統(tǒng)較復(fù)雜,由煤斗 中間料倉、煤鎖、螺旋給煤機(jī)及給料管線組成,給煤由微機(jī)程序控制閥門開關(guān), 逐級(jí)給料。同時(shí)給煤機(jī)與爐本體之間管線較長, 溫度也高, 容易發(fā)生雜物堵塞的現(xiàn)象, 檢修量較大,給料的波動(dòng)常造成爐況不穩(wěn),負(fù)荷波動(dòng),操作人員調(diào)整頻繁。爐本體的進(jìn)煤口易發(fā)生結(jié)焦現(xiàn)象。
而恩德爐給料較簡單,從上到下為一大煤倉 ( 2 5 0 t ) ,煤倉底部為給煤機(jī),不需程控。 ....