兗礦嶧山化工有限公司是兗礦集團控股企業(yè),現有生產規(guī)模為年產氨醇300 kt、尿素460 kt,曾獲得中國制造年會“全國優(yōu)秀企業(yè)”和中國質量萬里行“全國先進單位”等榮譽稱號,被濟寧市列為“重點骨干企業(yè)”。
隨著我國優(yōu)質無煙塊煤資源的減少,以及國家對煤礦安全的重視,導致近年來無煙塊煤供應日趨緊張,價格也是一路攀升,給以優(yōu)質無煙塊煤為原料的中小化肥企業(yè)帶來了巨大的成本壓力。其中,許多中小氮肥廠為了降低生產成本,提高煤的利用率,紛紛改燒小粒度煤,在拓寬原料路線方面闖出了一條新路。我公司經過考察論證決定大量摻燒小粒度煤,以提高煤的利用率,降低成本,緩解供煤緊張狀況。
為實現燒好小粒度煤的目標,我公司專門成立了攻關小組,經過大量的實踐取得了成功,心得體會有以下幾點。
1 優(yōu)化工藝及裝備,在單系統(tǒng)①中要合理配置設備
經過多方面考察論證,決定采用2005年10月份并入生產的七期造氣系統(tǒng)進行試燒。
這套系統(tǒng)的特點如下:① 采用浙大中控的DCS控制系統(tǒng);② 河北德隆的自動加焦機;③φ2800 mm錐型造氣爐;④ 兩爐一廢鍋一洗氣塔的集中余熱回收;⑤ 四川瀘州的CB100油壓集中控制系統(tǒng);⑥ 各種壓力(風壓、蒸汽壓力、油壓)、溫度(上下行、左右灰倉、廢鍋進出口煤氣溫度、洗氣塔出氣溫度、入爐蒸汽溫度等)、流量(入爐蒸汽流量、軟水流量)、安全聯(lián)鎖、監(jiān)控手段盡量配置合理全面。
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